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生物质锅炉布袋除尘器清灰不良的原因所在

生物质锅炉布袋除尘器清灰不良的原因所在

添加时间:2019-07-05 | 文章录入:本站 | 文章来源:原创

除尘器灰斗
生物质锅炉布袋除尘器是较为常用的设备,优其是在三年前更为常见,在锅炉除尘器使用中常会出现这样那样的问题,但较为常见的还是除尘器的清灰不彻底或者清不下灰来,那么是什么原因造成除尘器的清灰不良呢,下面我们就随着四明小赵给大家分析一下。
生物质锅炉布袋除尘器布袋清不下灰来的原因,如果生物质锅炉布袋除尘器使用中运行阻力高,锅炉出现返烟,蒸气压力上不去怎么解决呢,中小型生物质锅炉除尘器的阻力设计中已经决定,如果运行中发现除尘器阻力短时间急剧增加,则表示除尘器发生问题。阻力过高的原因可分为两种:系统运行后立刻发生,工作一段时间后发生。如果是设计不当,容易造成一种现象发生。第二种是操作和维修所致,主要原因如下。
生物质锅炉有烧颗粒燃料的,也有烧木材、建筑废模板、木屑锯末的,其烟尘微细,捕集难度大,所以生物质锅炉除尘器一般选用PTFE覆膜布袋,如果设计合理,过滤风速选择合适应该没有问题,如果发生生物质锅炉布袋除尘器布袋清不下灰来的现象,要从以下方面来检查:
  1、清灰装置调整不良
  检查生物质锅炉布袋除尘器的压缩空气是否含有油、水,供气管道是否畅通,电磁脉冲阀是否正常,脉冲控制仪的设定是否符合要求,喷气支管、文氏管是否安装正确。
  2、除尘滤袋堵塞
  生物质锅炉布袋除尘器滤袋堵塞的主要原因是过滤速度过大,粉尘过细、有粘性,滤袋清灰不良、受潮。
  如果过滤气速超过滤袋的设计标准,则极易导致微细粉尘卡在滤袋纤维内,造成滤袋堵塞,可采用覆膜滤料或在滤袋表面预覆保护性粉层。对于粘性大的粉尘,则需要降低过滤气速或增大脉冲喷吹的压力,或采用离线脉冲清洗滤袋的方式,但较好的方法是增加过滤面积,以利降低过滤气速,延长滤袋使用寿命。
  生物质锅炉布袋除尘器滤袋清灰不良主要包括清灰次数频繁、清灰时间过长或过短。清灰次数过频容易使除尘布袋纤维组织松散从而增加废气中的微细粉尘堵塞滤袋。清灰时间过长会将滤袋表面的初始粉层一并清洗掉。清灰时间过短会使未洗净粉尘积累在滤袋表面,造成滤袋堵塞。
  生物质锅炉布袋除尘器滤袋受潮的原因是除尘器壳体密封不严漏水,进入含湿空气,用于反吹清灰的压缩空气不干净(含油、含水),用于清灰的压缩空气太冷。为防止滤袋受潮,在寒冷地区,可将用于清灰的压缩空气加温、保温、除油、除水,在除尘器停机后再继续清灰10-20分钟。水份是滤袋堵塞的原因,造成含有水份的原因通常是低温发生凝露,尤其在处理燃烧或高温烟气时,可采用以下方法防止:
  (1)避免在阻力大时开机。在滤袋表面有冷凝水时重新开机,大量含尘空气将导致滤袋表面泥泞。应预热除尘器进口含尘空气或预覆粉尘层。
  (2)避免在低于露点开机。除尘器在低于露点运行,如果进气分布不匀,容易造成除尘器壳体局部的腐蚀。因此,应避免除尘器工作在凝露点以下,有保温的装置应使用。
  (3)避免空气渗入。如果除尘器的法兰、检修门等密封不严外部空气进入后,会在除尘器内部产生低温区导致低温处结露,腐蚀除尘器,造成滤袋受潮。
  3、不当气体分布  如果除尘器的进口气体分布不匀,开机时会阻力较大,因此,应保证除尘器的进气分布均匀。
现有袋式除尘器在实际的运行过程中还不够理想,仍然存在较多问题,如运行阻力增加较快,排灰不畅等。分析其主要原因是除尘器的气流组织不均;滤袋清灰设计不合理导致滤袋的再生能力差;烟尘覆盖或渗透进入滤袋纤维层中难于清除,造成滤袋的过滤性能急剧下降,短期内发生糊袋现象。
  生物质锅炉布袋除尘器的结构针对实际情况对常规布袋除尘器进行改良,通过调整内部结构,以改变含尘烟气的流场分布,从而有助于改善清灰效果,降低运行阻力。其结构原理是烟气进出口布于同侧,由斜隔板分开。袋室由4个相同的分室构成,下部与灰斗相通,过滤后,烟气由离线阀控制进入上箱排出。离线阀依次间隔关闭,当其中一个分室离线时,通入压缩空气反向喷吹,将集附于布袋上的尘饼吹落,掉入灰斗。
  通过对比分析布袋除尘器内烟气流场分布情况可知,针对生物质粉尘的特点,袋室由数个分室组成,将部分滤袋离线,降低烟气流速,可以有效减小气流扰动,利于粉尘的脱落和收集,增强滤袋的再生能力。其增加了过滤面积和离线阀设备等,成本有所增加,但实际运行表明较常规布袋除尘器有明显改善,成本低于双除尘器切换使用。对斜面堆积的问题,可视具体情况在除尘器灰斗外壁加装振打器。
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