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高炉干法除尘器滤袋破损分析结论

高炉干法除尘器滤袋破损分析结论

添加时间:2023-08-24 | 文章录入:秩名 | 文章来源:原创

高炉干法除尘器滤袋破损分析结论
 
支撑布袋笼骨存在毛刺或断裂等质量问题扎破布袋,经检查破损的布袋笼骨未发现破损及毛刺现象,不存在扎破布袋问题。
 
除尘器花板不平整造成的安装垂直度问题,造成布袋间相互摩擦导致布袋破损,未发现笼骨明显的偏差不垂直现象。
 
除尘布袋与笼骨底部间距过大,运行由于布袋与龙骨的相对运动造成布袋底部非加厚层破损。经测量间距在允许范围内(笼骨底盘与袋底应该留有2~3cm间隙,为布袋收缩时的保障距离)。
 
脉冲反吹管脉冲喷嘴不垂直或整根脉冲管脱开掉落,导致局部布袋得不到有效反吹。
 
布袋除尘器脉冲反吹压力和脉冲频率过高
 
二高炉炉干法除尘反吹压力设定为0.4MPa,查询运行曲线表明反吹压力稳定,不存在压力过高现象。但因布袋板结反吹时间较原来缩短一半(故障前60min/次,布袋破损期间因压差升高,最短反吹时间调整至30min/次,另外还间断性进行离线反吹),反吹频率过高是导致布袋破损的原因之一。
 
高炉干法除尘器运行阻力增大
 
布袋板结现象较为普遍,箱体运行压差最高达8.4kPa,造成气流受阻,透气性降低,运行阻力增大,
 
高炉干法除尘器布袋破损分析结论
 
由于高炉打水频繁,布袋滤料与水易发生水解反应导致布袋强力下降。
 
因布袋板结透气性降低导致压差上升,反吹频率过高加剧了布袋的破损。
 
高炉干法除尘器灰量增多,滤袋底与灰斗之间没有足够的安全距离,导致气流分布不均,局部(特别是箱体两侧)造成紊流冲击加剧了布袋的破损。
除尘滤袋


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